來源:本站 發布時間:2017-02-13 點擊:次
隨著科技的發展,印染行業普遍采用堿減量技術, 使滌綸織物獲得光滑柔軟的手感、懸垂感(gǎn)和(hé)飄逸(yì)感等絲 綢織物的性能,並使(shǐ)織物在其他品質,諸如染色性等方 麵甚至超(chāo)過了天然(rán)纖維。但是由此而產生的堿減量廢水 COD高,可生(shēng)化性較差,汙染嚴重,已成為難處(chù)理的工業廢(fèi)水之(zhī)一。
1 項目概況
廈門(mén)某纖維材料有限公司是一家從(cóng)事超細纖維(wéi)非 織造布的生產,並製成高(gāo)檔聚氨酯合成革的公(gōng)司。該(gāi)公司在生產過程中排放的廢水主要有四種類型,其 中,堿減量廢水800m3/d,COD為2000~80,000mg/L; 染色廢水480m3/d,COD含量為800~1400mg/L;生 活汙水150m3/d,COD含量為300~500mg/L;其(qí)它廢水 100m3/d,COD含量為2000~3000mg/L。該項目廢(fèi)水處理 執行《廈門市水汙染排放控製標準》(DB35/322-1999) 中的一級排放標準(zhǔn),各(gè)項指標要求見表1
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2 汙水處理設備處理工藝流程
由於生產工藝各工段產生的廢水具有不(bú)同性質,應采取分質分(fèn)治的工藝對其進行處理。
2.1 分質分治工藝路線
2.1.1 濃堿減量廢水(shuǐ)處理
濃堿減(jiǎn)量(liàng)廢水源自生產工藝前段堿液池,NaOH含量 可達到1%~2%,COD濃度達到5×104~8×104mg/L。水 中的對苯二甲酸鹽含量(liàng)高,有較大(dà)的回收價值(zhí)。為提高 回收的對苯二甲酸(TA)純(chún)度,設計中采用多介質過濾 器進行預處理,去除水中雜(zá)質,再(zài)進行後續酸析處(chù)理。 采(cǎi)用硫酸對堿減量廢水進行酸析以回(huí)收TA,pH值越 低則析出的TA量越大。通過試驗分析比較,酸析應控製 pH在3.5,TA析出量(liàng)和硫酸投加量可達到佳平衡點。酸 析反應時間應保證20min,再進(jìn)入濃縮池,濃縮液用防腐 聚丙烯廂式壓濾機進行(háng)脫(tuō)水回收TA。該廢水經過酸析處 理後可(kě)使COD去除率大於65%,BOD5/COD提升(shēng)到(dào)0.3以 上。濃縮澄清液和濾液到集水池進行(háng)再處理(lǐ)。
2.1.2 稀堿減量廢水處理
該廢水pH值為13~14,COD為(wéi)2×104~4×104 mg/L,主要為生產工藝(yì)後段清洗水。由於TA濃度較低(dī) 且量大,若直接加硫酸進行酸析,則達到酸析點的投酸量大,而TA析出(chū)量少,使得單位處理成本(běn)上升。為此, 擬先將(jiāng)稀堿減量廢水用於脫硫除塵,由於廢水中的NaOH 能和煙氣中SO2快速反應,在有效去除SO2的同時,廢水 pH降低,減少後續酸析的硫酸投加量。考慮到TA回(huí)收 需要,通過調節脫硫水回流量,控製pH在(zài)6.5以上,防(fáng) 止TA析出。試驗證明,該控(kòng)製點的(de)脫硫效率達到95%以 上,可使煙氣達標排放,為企業解決了另一環保難(nán)題。 脫硫廢水經過(guò)沉澱後,澄清液再投加硫酸進行酸析 處理,同樣控製pH在3.5,後續處理與上述濃(nóng)堿減量(liàng)一體化汙水處理設備水處(chù)理工藝一致。
2.1.3 鐵碳微電(diàn)解
酸析後廢液pH低,若直接采用堿回(huí)調,則投堿量 大,增加處理成(chéng)本。可利用原(yuán)電池原理,在酸性條件 下,反應池中形成無數以鐵為陽極、碳為(wéi)陰極的微型(xíng)原 電池,電極(jí)反應如下:
陽極:Fe-2e→Fe2+ E0(Fe2+/Fe)= -0.44V
陰極:2H++2e→ 2[H]→H2↑ E0(H+/H2)=0V
電極反應產生(shēng)的Fe2+在後續(xù)處理中將被作為混凝劑 使用,且(qiě)在曝氣條(tiáo)件下多形成(chéng)Fe3+,有(yǒu)利於後續的混(hún)凝 反應,減少混凝劑(jì)投加量。而電極反應產生的羥基自由 基(OH•)可氧化多(duō)種有機物。在充氧曝氣條件下,經 過30min鐵碳微(wēi)電解反應後(hòu),廢水的COD去除率可達到 50%~60%。
pH影響微電解的電極反應速率和產物生(shēng)成,而反 應(yīng)終水中(zhōng)導致OH-濃度增加,pH上升。試驗表(biǎo)明,當 pH升高了1.5左右之後趨緩,即出(chū)水pH一般在4.5~5.0。
2.1.4 綜合廢水處理
其它廢水主要有實驗室廢水、織(zhī)機含油廢水、差別 化纖(xiān)工藝廢水等。這部分(fèn)水經過隔油預處理後與錦綸印 染廢水混合後,再進入曝氣(qì)混合池與鐵碳微電解池出水 進行曝氣混合,同時投加石(shí)灰,調節pH至8.0。
由於鐵(tiě)碳微電(diàn)解池出(chū)水(shuǐ)pH值較低,且水中含有大量 Fe2+、Fe3+、硫酸根等(děng),選擇投加石灰(huī),可同時形成CaSO4 和Fe(OH)2、Fe(OH)3 等沉澱物,並形成混凝效果,通過吸 附架橋作用去除水中汙染物質。在後續的(de)混凝反應池中 再投加助凝劑,以增強沉澱去除效果。
中試數據(jù)表明,印染廢水與鐵碳反應後的堿減量廢(fèi) 水混合處理的加藥量和處理效果,與各自(zì)單獨處理相比 較,可節省加藥量約30%,並且出水水(shuǐ)質更佳。經過混 凝反應和斜管沉澱後,混合廢(fèi)水COD可控製在3000mg/L 左右,BOD5為1000~1600mg/L。這時再與生活汙(wū)水混合進行後續生化處(chù)理。 生化處理工藝(yì)采用(yòng)U A S B +接觸氧(yǎng)化工藝。針對 水中殘(cán)留的一定量的生物難降解物質,采用UASB工 藝。UASB工藝出水COD為500~1200mg/L,BOD5約為 300~700mg/L。而接觸氧化工藝(yì)通過充(chōng)氧曝氣和好氧菌 膠團的(de)作用(yòng),進一步氧化分解(jiě)水中汙染物(wù)質,並通過二沉池的汙泥回流,提高生化係統汙泥(ní)活性。
由(yóu)於該項(xiàng)目的廢水汙染物濃度高,水質變化大,因 此在後段增加混凝沉澱池、生物濾池和砂濾池,可確保 出水色度和有機物達標排放。
工藝產生的汙泥主要為混凝(níng)沉澱汙泥和生化剩餘汙泥,通過濃縮、壓濾脫水,幹汙泥外運妥善處置(zhì)。
2.2 工藝流程
綜合上述分析,確定廢水處理(lǐ)工藝流程如下圖。
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2.3 處理(lǐ)效(xiào)果
根據中試試(shì)驗數據,該處理(lǐ)係統各工段處理效果如表2所(suǒ)示。
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3 經濟效益分析
本設計總裝機容量為193kW。崗位定員10人。通過 分析核算(suàn),該項目所有廢水經(jīng)過處理至達標排放,平(píng)均(jun1) 噸水直接處理成本為0.89元,其中包含人工、藥劑、動 力、維修耗材等各項直接費用。工(gōng)藝回收的TA含量可 達到95%以上,可作為較初級的化工原料應用,為企業 創造了可觀(guān)的經濟效益。
4 結論(lùn)
(1)印染廠堿減量廢水經廢酸酸析,控製酸析點pH在3~4範圍,可有效回收TA,COD 去除率大於60%,並使得廢水的B/C 比提升到0.3以上,適合生物處理。
(2)經過酸析處理的堿減量廢 水經鐵碳微電解反應池,既提高了 pH值,又去除了50%~60%的COD。 還可使(shǐ)得出水富含混凝成分,用於其 他印染廢水的混凝處理,可節省藥劑 量30%。
(3)UASB-接觸氧化處理工 藝,可實現堿減量廢水、印染廢水、 生活汙水等混合廢水的達標處理。